現(xiàn)實生活中,食品中的異物投訴占到一個相當(dāng)高的比例。比如最近網(wǎng)上炒得紛紛揚揚的海天醬油里的活蛆投訴,雖然消費者和廠方的解釋各執(zhí)一詞,但無論蟲子來自哪里,必須得追根溯源,因為食品安全是百姓頭上的一片“藍(lán)天”,容不得些許污染。
我工作過的一家企業(yè)也是大型食品企業(yè),引進(jìn)了一條日本油炸豆腐塊全自動生產(chǎn)線。經(jīng)充填的巾著產(chǎn)品(五目、年糕塊等)銷售到國內(nèi)、外,其中日本市場占了相當(dāng)?shù)谋壤.?dāng)時客戶對異物的投訴接連傳過來好幾次,撰寫異物投訴報告成了我的一個重要工作內(nèi)容。對當(dāng)時工廠的質(zhì)量管理產(chǎn)生新的認(rèn)識,也有了一絲無奈。
一、工場相關(guān)信息
油炸豆腐塊、巾著產(chǎn)品(五目、年糕等)加工,總體分:油炸豆腐塊、包扎車間2個不同的車間,工場加工人員規(guī)模100人以下。
二、事件背景
幾次接到客戶對往年出運目前正在銷售的產(chǎn)品投訴:毛發(fā)、小黑點、小塑料片、鋁合金塊等。
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。1)油豆腐塊:大豆、泡發(fā)、振蕩、磨漿、過濾、壓榨、切塊、油炸、油炸塊單側(cè)開口冷藏。
。2)巾著:內(nèi)容物充填、包扎、稱量、擺盤檢驗、一次金探、異物燈檢、高溫殺菌、冷卻、速凍、裝袋封口、二次金探、裝箱、打印、凍藏、出運。
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(1)油豆腐塊由日本進(jìn)口絹豆腐自動生產(chǎn)線完成,重點保證塊形完整度、膨脹度以及水分含量。泡脹后大豆經(jīng)過振動篩、磁棒,磨碎漿體有自動過濾系統(tǒng),防止金屬、砂石等混入。油炸后豆腐塊進(jìn)入冷藏庫,第二天由包扎車間包扎后形成成品。
。2)包扎由人工完成,設(shè)置更衣室對進(jìn)入人員進(jìn)行管理:更換工作服、戴內(nèi)帽外帽、穿鞋靴→隔離安放個人物品→鏡前自檢→手消毒[cl]50PPM→拉毛發(fā)→過風(fēng)淋→過鞋靴消毒池[cl]200-300PPM→過緩沖門進(jìn)入生產(chǎn)車間。
三、事件原因查找
異物的發(fā)生有多種因素:人、機、環(huán)、法、料幾個方面查找原因。
(一)出現(xiàn)的問題初步分析
根據(jù)以往的經(jīng)驗:
1.毛發(fā):從人員中產(chǎn)生,首先應(yīng)該從包扎人員進(jìn)行原因查找(更衣室管理、現(xiàn)場掉入、原材料混入控制等)。
2.小黑點:油炸車間大豆?jié){體有否在管道結(jié)焦產(chǎn)生焦片;炸油過濾網(wǎng)有否破損;包扎車間工器具、桌面、輸送帶的正反面清洗清潔;產(chǎn)品包裝袋是否潔凈等等。
3.塑料片:盛放油豆腐塊塑料筐有否毛邊、缺損;包裝袋投訴是否產(chǎn)生破損;盛下腳料藍(lán)色袋,是否存在帶入物。
4.鋁合金塊:因為有過金探的,就要排查是否存在人為破壞,監(jiān)控記錄檢查;同時查找環(huán)境中是否有類似物。
。ǘz查過程
調(diào)查去年留下的生產(chǎn)過程管理的檔案材料,并詢問知情的相關(guān)品管員。專門人員在現(xiàn)場核查,發(fā)現(xiàn)有用線索。
檢查分析原因:
1.毛發(fā):更衣室對入場包扎工毛發(fā)外露有嚴(yán)格管理。事實存在的是在連續(xù)包扎一段時間后,包扎工因為包扎時手臂抖動,加之工作服袖口松懈,頭發(fā)很容易從袖口滑入到產(chǎn)品中去,同時個別員工頭發(fā)還是存在外露現(xiàn)場,巡查管理員沒有及時糾正。
2.小黑點:
☆油豆腐塊生產(chǎn)車間,管道和油過濾器網(wǎng)正常沒有破損,抽檢正在生產(chǎn)的油豆腐塊也沒有發(fā)現(xiàn)小黑點,因此該塊控制不是主因;
☆在包扎車間發(fā)現(xiàn)不易清洗不銹鋼臺面背面、輸送帶背面,還有漿料攪拌機電機上部存在死角,發(fā)現(xiàn)較多小黑點,沒有作深度清潔,極易帶入產(chǎn)品中去。
☆接料下腳料筐離地距離不夠(應(yīng)在20cm以上)。不僅地面灰塵、黑點很容易沾上,也容易被有害菌污染。
3.塑料片:首先核查顏色:工廠白袋裝包裝袋,藍(lán)袋裝產(chǎn)品,黑袋裝下腳料,辨識屬于哪一類,然后對癥下藥。應(yīng)該盛料筐、包裝袋、原料中混入都存在可能性。
4. 鋁合金塊:整條流水線有二道金探的過程,能檢出鋁合金塊。對現(xiàn)場材料排查中發(fā)現(xiàn):加工機械直接接觸面、工器具金屬都用的不銹鋼材料,工廠沒有用鋁制品。后來發(fā)現(xiàn)只有吊項天花板鑲邊的是鋁制材料。
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1.毛發(fā):
☆加強更衣室管理員的責(zé)任性問題,是否走過場,老鄉(xiāng)觀念。更衣室管理員協(xié)助品管員對更衣室滾刷頭發(fā)數(shù)量進(jìn)行收集、統(tǒng)計,分析頭發(fā)分析增多的原因。有必要減輕勞動強度、調(diào)整作息休息時間。
☆由車間對包扎工已松動的袖口進(jìn)行更換,并要求定期檢查及時更換;
☆頭發(fā)互檢從1小時一次改為30分鐘一次,對經(jīng)常性頭發(fā)外露人員進(jìn)行登記,更換內(nèi)帽,糾正姿勢,幫助其改正;
☆創(chuàng)造條件:洗澡,能有效降低掉發(fā)現(xiàn)象的發(fā)生。
2.小黑點:
☆半成品驗收點加強檢查,輸送帶設(shè)置2-3個高低輸送帶,增加產(chǎn)品翻滾機率,便于肉眼正反面辨識;
☆產(chǎn)品燈檢500LUX以上,由責(zé)任性強、眼力好的檢驗工逐袋(個)實施檢驗;
☆除每日班前、班后清潔后,每周一次對工器具、輸送帶、機械接觸面死角、背面作深度清潔;
3.塑料片:
☆包裝材料袋逐個檢查(燈檢500LUX以上),發(fā)現(xiàn)異物投訴包材供應(yīng)商,必要時作出經(jīng)濟(jì)處罰,敦促其改正;
☆盛料筐每日毛邊、缺損檢查記錄,中途使用過程有破損立即報告,碎片必須收集由品管科保管,記錄日期、地點等信息;
☆對因老化接近使用年限的塑料筐(3年),實施分批淘汰,更換新筐。
4. 鋁合金塊:
☆裝修時有否吊頂打開檢查,有無鋁制品殘留。裝修后建筑垃圾的徹底清理應(yīng)該要引起注意的,一時的疏忽的地方,也是異物存在的根源。特別是車間內(nèi)封閉久未打開的地方要特別引起重視。
四、事件總結(jié)
目前巾著包扎環(huán)節(jié)目前還不能采用機器替代人工,存在一定人員隨意性和監(jiān)管盲區(qū),帶來管理上困惑,這也賦予我們?nèi)绾紊钊脒M(jìn)行科學(xué)、人性化管理的研究課題。
人的因素是決定性因素。一支穩(wěn)定可靠、積極進(jìn)取、團(tuán)結(jié)的隊伍是工廠保證食品安全的首要保障。但是當(dāng)?shù)貜氖率称沸袠I(yè)的特別是女工年齡結(jié)構(gòu)偏老,卻是一個令人頭疼的問題。人員流動性大,不好管,跟十多年前有著顯著的差別,特別是鋁合金塊惡性投訴就說明這個問題。
為此我們專門進(jìn)行了幾次人員素質(zhì)的培訓(xùn),動之以情,曉之以理。給與積極互動人員以精神和物質(zhì)的獎勵。生產(chǎn)前開簡短的班會,說明上天工作的優(yōu)缺點,說明今日工作的重點。下班后作認(rèn)真清理、打掃,培養(yǎng)人員自覺性、工作責(zé)任性。年終評比工作先進(jìn)積極分子,作為人員轉(zhuǎn)正的重要依據(jù)。
經(jīng)過一番努力,以質(zhì)量為先的理念在加工人員中得到貫徹,異物控制進(jìn)入正常的軌道,惡性投訴不再發(fā)生,一般的質(zhì)量投訴有明顯的減少,這也是我們所希望看到的,也是食品工作者的良知真正所在。